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行业知识

氨合成串塔工艺的分析及探讨

作者: 添加时间:2014/8/3 16:55:53 浏览:

  增效反应器增效反应器为a1200矮胖塔,内置换热器。设计增效反应器结构时,我们着重考虑以下几点:充分利用高压容器空间,增加催化剂装填量,从而大大延长氨合成反应时间;把催化剂层温度(底层)控制在440-450e,从而使氨的平衡浓度在较高的位置上;适合填装低温催化剂,如A310(球形)、A301或A201等;减少塔内流体阻力;消除筒壁效应;在高温、高压和氢氮气作用下确保安全可靠运行。

  改造前合成生产情况。日产氨140t左右(碳铵540t/d左右,盈氨89t/d);开1.9m3/min及0.8m3/min循环机各1台;合成塔压力30MPa,系统压降(循环机进出口)2.5MPa;气体组成(体积分数):CH412、H255、合成塔进口氨2、合成塔出口氨12;进废锅温度335e左右,冰机常开;吨氨平均电耗1391kWh,吨氨平均月盈氨259t、吨氨平均煤耗1349kg。改造后设备和工艺流程。1999年5月江苏邳州化肥厂使用我公司开发的串塔技术,增效反应器规格尺寸为a1200@8545,装填催化剂4.5m3。增效反应器直接串在原a1000矮胖塔后,其余设备维持原状。增效反应器经过2年多运行,操作稳定,氨净值高,系统压力大幅度下降,经济效益十分显著。
  从改造前、后生产情况比较,使用我公司增效反应器(ò塔)后,系统压力降低5MPa,氨净值提高4(因循环量减少,塔提高1,塔提高3),并少开0.8m3/min循环机1台。吨氨煤耗降低89kg,吨氨电耗降低228kWh,平均月多盈余氨199t,年综合经济效益相当可观,半年不到就可收回改造投资。
  改造后合成生产情况。增效反应器规格为a1200@12052,装填催化剂7.6m3,串联安装在原2台合成塔出口与废热锅炉之间。于2000年5月17日投入生产,系统极为稳定,操作方便,氨合成率较高。日产氨211.53t,每天盈氨27t,1.9m3/min、4m3/min循环机各开1台,且压缩机投入使用,系统压力27.5MPa,进塔甲烷含量18.5、进塔氨含量1.9。从改造前、后生产情况比较,使用我公司增效反应器后系统压力降低0.5MPa,日产氨增加3040t,进废锅温度提高了3040e,循环量略有减少。
  串塔技术特点氨合成串塔技术在邳州化肥厂、荥阳化肥厂应用实践证明有以下特点:节电。采用氨合成双塔串联技术后,氨合成率提高,循环量减少,不开冰机,同时系统压力降低,从而电耗也下降。多盈氨。采用氨合成双塔串联技术后氨净值提高3-4,同时放空量减少,使盈氨大幅上升。节煤。主要原因有3点:由于进废锅的气体温度提高,副产蒸汽量增加,蒸汽可以达到自给;系统压力降低,泄漏量减少;放空量减少。维修费用降低。由于系统压力降低,高压机负荷减轻,循环量减少,不开冰机从而维修量相对减少。系统操作稳定。串入增效反应器后,塔操作比改造前更稳定,增效反应器操作方便,即使?塔工况恶化,系统也能正常操作。
  催化剂使用寿命长。双塔串联后,增效塔的催化剂使用寿命大大延长,一般为810年,这是因为反应气经过塔后被净化,增效反应器中的催化剂没有中毒现象。增效反应器结构可靠、寿命较长。增效反应器结构简单,内件只有1个可卸的换热器,操作温度低,温度波动小,所以内件不易损坏,维修方便。目前小中氮肥厂普遍存在出塔氨含量偏低现象,若采用串塔技术,可使出塔氨含量提高34,从而大幅度降低吨氨能耗。该项技术对氮肥厂的技改有改动量小,投资少,建设周期只需10d,投资回收期短,企业长期受益等优点,是氮肥厂增产、节能、降耗的好项目。