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行业知识

三井油化聚丙烯容器工艺改进研究

作者: 添加时间:2014/8/3 16:48:39 浏览:

   采用聚合热来蒸发丙烯,无需用蒸汽加热蒸发,故装置消耗蒸汽总量少;采用多级反应,催化剂短路最小,催化效率高,产品组成均匀,聚合物直径均匀;反应时间短,反应系统中烃化物余量少、易于输送、设备投资少。该装置的产品全部为均聚物,能够生产2种牌号。其中:注塑型9种、薄膜型4种、吹塑型1种、纤维型5种及扁平带3种。

  丙烯精制部分基本不变,充分利用现有丙烯精制床层;催化剂配制主要部分不变,增加配制频率;第一、二反应器为液相反应器,可通过提高料位来增加停留时间。第三反应器是气相反应器,故需有足够的气化空间,使浆料中的液相丙烯气化。因此,聚合反应部分第一、二反应器不作变动,第三反应器换大(反应器由原来的57时加大到105衬);通过多年操作发现,M一211粉末洗涤系统的实际功效不很显著,其短路操作对产品质量无影响,故在改造中取消了M-Zn粉末洗涤系统;更换干燥器M-sol(采用国产设备);提高循环气分离器袋滤器M一么万A/B的反吹频率,改造粉末料斗袋滤器M-502、粉末料仓袋滤器M-503,使其能力增大;因z-534使用效果不佳,故新增袋滤器M-511替换尾气洗涤器Z-534。增加1套挤压造粒机组(新型号路K一170,能力6口h);增加1组(4个)颗粒料仓;增加1套间接冷却水系统,用于第三反应器循环冷却器E一203撤热的辅助设施,同时改造第三反应器的温度控制系统,以提高第三反应器操作的稳定性和灵活性;添加1套DB稳定剂系统,增加产品牌号S一以X);机动设备原则上采用并联的方案。
  丙烯循环泵P-203、丙烯加料泵P-2的、粉末加料鼓风机C-501、颗粒输送鼓风机C-502等设备并联1台同型号设备。三井油化聚丙烯装置技术改造―表示新增或更断的设备及管路NE。以丙烯、乙烯、氢气等为原料采用4釜流程工艺,即2个液相釜,2个气相釜,既能生产均聚物又能生产共聚物。产品品种齐全,应用范围广:可生产超高乙烯含量的共聚产品:用于高抗冲的容器,耐震设备的生产;可生产高等规度的产品:超高流动性的牌号(高速模压);可控制产品的等规度。现产品牌号41种,原设计牌号39种,自行开发2种。其中:注塑型21种、薄膜型8种、吹塑型3种、纤维型5种、扁平带3种和管材型1种。
  第一次扩建后,第四反应器D-2以系统运行良好,操作平稳,其生产的产品(牌号F-401),具有良好的市场。第一次改造成功后,盘锦乙烯工业公司又自行开发了用于生产洗衣机内筒的产品(牌号J-76)。J-76不仅对第四反应釜的撤热能力要求很高,对第一反应釜的撤热能力要求也很高,因此,二次扩建的目标是对第一聚合反应釜D-201、第二聚合反应釜D-加2换热系统进行技术改造。
  改造方案不同兰炼改造采取的是总体规划、总体设计、一次投资、一次到位的一次性全线改造的方案。盘锦改造采取的是消除瓶颈,改善产品、分步实施,根据实际情况确定具体项目的方案。改造安排不同兰炼利用大修期间1次改造完成,安排紧凑。盘锦改造也是利用大修期间,分若干次实施,但每次更换设备台数少,大修期相对缓和。改造成效不同,兰炼聚丙烯装置技改成效。兰炼聚丙烯装置改造后已运行2a,生产一直很正常,产量不仅达到了设计值(70Wa),而且小时产量可达到12t,且产品质量稳定。经考核各项标准均满足设计值,各项公用工程单耗均有降低。