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行业知识

内地烯料装备新型加工方略从优和问题整合

作者: 添加时间:2014/8/3 16:43:24 浏览:

   在1998年8日前隔2天循环一次,每次一天,1998年8月后因资金问题,每周循环一次,充压力后停循环水泵,使用1台小循环水泵补水充压;工艺和蒸汽ES、HS、MS系统,从气充压。在1998年8月前该系统都基本保持正压100汗a状态,1998年8月后因资金和其它各种原因,姚气量不足,深冷分离系统和ES、HS系统基本保持30一50kPa状态,其它系统很难保持压力;调节阀杆、阀门螺栓、阀杆固定设备螺栓头及小透平拉杆等涂黄油保护。

  复产开工前现场检查情况及方案优化三大机组和8台小透平三大机组,用内窥视镜观察透平和压缩机转子情况。乙烯机、裂解气压缩机透平叶轮表面有一层浮锈,丙烯机透平叶轮表面有微量锈。8台小透平解体,1台检查,有4台透平拉杆生锈严重。广州乙烯装置复产开工方案优化及问题处理。
  动设备(1)电机。电机防爆接线盒内有水,部分电机无接地及断线。(2)泵。碱泵、部分水泵盘车困难及盘不动车,计量泵有相当一部分隔膜老化,烃类泵和油泵盘车较好,部分水泵及丙烯泵断面密封漏,烃类泵机械密封泄漏较多。(3)仪表调节阀、裂解炉联锁切断阀部分开关时不到位,调节阀杆部分生锈,膜头有生锈现象,气缆保护铁管、气缆槽架锈蚀严重。
  静设备(1)压力表、温度计都超过期限,IX污同样存在千年虫问题。(2)裂解炉吹灰器电机被送往烟窗废料气中的碱液严重腐蚀,D炉有5台电机被腐蚀不能使用。炉墙耐火砖有2左右裂纹,裂解炉弹簧支吊架腐蚀严重,弹簧锈蚀严重,管托滑动面都有锈蚀。(3)容器、安全阀、压力容器虽然没有使用,但都到了年检期限,一部分安全阀铅封丢失,安全阀调试时只做启跳没有做回座压力试验。(4)冷箱、换热器、管道。冷箱配管存在外加应力,同心差13。循环水换热器出现锈瘤和结垢,部分工艺管道发现有生锈现象,蒸汽管道没有出现锈蚀现象。裸露外边法兰和蒸汽拌热站75的配管腐蚀严重。
  复产开工方案优化(1)复产开工方案制定依据。根据集团公司组织工程质量组检查出的问题及首次开工运行3个月暴露出的缺陷,依照集团公司《建设项目生产准备与试车规定》制定复产开工方案。(2)复产开工方案制定及优化。
  按PI图检查管道及管托、弹吊架、卧式容器和换热器滑动端螺栓;换热器重新清洗;压力容器做理化检验;安全阀重新校验压力;电机测绝缘,接地线逐台检查和修复;动设备重新做对中检查;三机和三机透平检修处理;8台小透平解体检修;泵盘车困难,盘不动车及断面漏都要解体检修,电机、泵润滑油、润滑脂全部更换;“三机”组温度、压力、振动、位移检测及联锁测定系统都需重新安装和调试;静密封点重新气密试验;工艺系统置换、干燥;ES、HS、MS蒸汽管网吹扫打靶确认;针对运行过程中暴露出的缺陷,整改项目和技措都需完成;消除冷箱外加应力;仪表、联锁调试及联锁联校确认;过滤器拆下清理。
  催化剂、干燥剂继续使用,停车时未烧焦再生的要进行再生。阻聚剂购新的使用,开工后3个月,试用过期阻聚剂;全装置进行检修、整改、增加技措,对石脑油原料进行评价分析;积极创造条件尽可能做到化工原料联动试车,投料后24小时乙烯产品合格,根据现场打开56个点检查设备和工艺管道,技术人员认为工艺管道不需重新吹扫。
  机泵检修(1)碱泵、水泵、急冷油泵、急冷水泵全部解体检修,检修时发现叶轮锈蚀严重,机械密封动静环严重锈蚀,无法再继续使用,丙烯泵发现断面密封漏后进行解体检修。对于盘车较困难的泵进行解体检修,烃类泵机械密封漏都需更换。(2)电机。接线盒做检查和清理干燥,接地线都做检查和修复,将油和脂全部更换,每台电机都进行单试。
  在投实物料运行过程中,设备、环保、人身安全、消防未出现任何事故,产品各项指标达到了质量标准,原材料消耗降到较低水平。对于停产近两年的乙烯装置,复产开工一次成功证明开工方案优化是科学的,检修、整改、消缺深度、广度是合理的,化工物料试车范围是最佳的。为乙烯装置复产投料试车及安稳长满优运行夯实了基础。