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行业知识

容器循环水体系节水闭路改进研究

作者: 添加时间:2014/8/3 16:59:51 浏览:

   闭路改造实施方案因为系统原设计没有加药处理,所以在冷却塔北侧回水管处增设一座处理水量400m3/h无阀滤池降低循环水浊度,加药装置是利用原冷冻循环水加药装置。闭路改造工作分两步进行,在2001年系统停车大修期间,将地下给水管线进行甩头。通过公开招投标方式,确定南京清新水处理公司为技术合作单位。为了保证循环水系统闭路改造后浓缩倍数在条件下运行,各项技术指标达到工业循环水处理设计规范,根据厂水质情况、设备材质特点,需要对水处理药剂配方进行筛选。南京清新水处理公司采用正交试验法,进行静态阻垢试验,动态模拟试验,最终确定适合该厂水处理药剂为ZH-441-QX(缓蚀阻垢剂)。

  由于装置循环水系统从投产至今,没有化学清洗。因此,在闭路循环水质稳定之前,必须进行清洗、预膜。通过垢样分析发现换热器内的结垢以碳酸钙和生物粘泥为主,决定化学清洗采用有机酸络合清洗剂,为了在清洗过程中迅速排污,设置压缩、吸水池二个排污口,并且在循环回水管安装一台挂片架,由质检中心负责分析检测清洗、预膜效果。整个清洗、预膜过程如下:杀菌灭藻投加氧化型杀菌剂SS211QX650kg,循环12小时后,加入非氧化型杀菌剂SS311QX650kg循环12小时。
  除锈垢清洗在冷却水池内,先投加QX306缓蚀剂1500kg,循环2小时后,投加QX613锈垢清洗剂6000kg,QX617络合清洗剂5000kg。预膜投加QX305缓蚀分散剂620kg,循环20小时后系统置换,然后向系统投加QX303分散剂1500kg、QX220B预膜剂600kg,QX220A预膜剂3750kg,预膜22小时后,取下塔池挂片,观察挂片有普士蓝色晕,表明预膜成功,最后对系统置换,转入正常运行。通过循环水系统闭路改造及不停车化学清预膜,经济效益明显提高。
  填料的使用周期将由原来的4年延长至12年,节约费用16.67万元/年。节约夏季高温冷却塔外排水量,节约费用24万元/年。节约化工车间清洗费用,估算20万元/年。2002年5月12月循环给水总量累计72122092m3,而2001年5月12月循环给水总量累计97309521m3,减少循环水量25187429m3,节约电费146.97万元。项目经费项目总经费104.5万元;其中:生产水管道、阀门改造安装费25万元,水处理药剂清洗、预膜费20万元,无阀滤池施工及安装费58万元,加药泵及管道材料费1.5万元。