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炉变温的端由剖析和预防举措

作者: 添加时间:2014/7/25 20:33:55 浏览:

   1 中变炉垮温原因的分析

  从今年元月至今,在操作条件相同的情况下,净化Ⅰ系统连续发生中变炉垮温事故3起,造成单系统停车,给正常生产带来了严重的危胁。为寻找解决问题的办法,防止同类事故再次发生,我们对该现象进行了具体分析。
  (1)近一年来,生产负荷不断加大,而设备能力没有相应增加。为了保证中变炉入口温度在催化剂活性温度范围之内,同时降低中变炉下段温度、提高变换率,其第二换热器副线(T302)已全关。因此,目前靠蒸汽温度来控制中变炉入口温度已成了一项主要调节手段。
  (2)在上述情况下,如果正常生产时中变炉入口温度控制偏低,一旦生产波动,特别是蒸汽带水,极易造成中变炉入口温度大幅降低。由于第二换热器换热能力已全部利用,此时若不及时采取有效措施,极易造成中变炉垮温。
  (3)由Ⅰ系统的中变流程可知,排除蒸汽带入的热量外,中变炉入口气体带入的热量由第一换热器和第二换热器共同提供。但在实际操作中,为了提高CO变换率,将中变炉出口气体温度控制得较低(约400~405℃),因而中变炉(全纤维大型台车式回火炉的介绍)出口气体带出的热量相应减少。而这部分热量首先要保障甲烷化系统热量需要,然后保障低变系统热量需要,最后才是通过第一换热器自给。在生产负荷明显增大的情况下,低变系统和甲烷化系统所需要的热量大幅增加,因而第一换热器换热量显得不足。
  (4)由于B108型中变触媒使用时间相对较长,其活性已有较大下降,低温活性也日渐变差,一旦入口温度控制偏低,变换率将大幅下降,反应热急剧减少。另外,由于我厂中变触媒气体空速较大(干气空速达1200h-1),因而易造成中变炉垮温。
  (5)第二换热器、中变炉热损失较大,造成热效率较低。
  2 防止中变炉垮温的措施
  2.1 设备上改进
  (1)将第二换热器或第一换热器换热面积相应增大,以增大中变系统炉温控制操作弹性。
  (2)将两段换热流程改为三段换热流程,不仅可充分利用中变炉的热量,保障中变、低变和甲烷化系统热量供给,而且有利于提高变换率。
  (3)提高第二换热器及中变炉保温效果,以减少热损失,提高热效率。
  2.2 工艺上调整
  (1)将中变炉入口温度控制在320℃以上。
  (2)中变炉垮温是一个较长的过程,随着中变炉上段出口温度逐渐降低,第二换热器换热量将逐渐下降,中变炉入口温度逐渐降低,最终导致中变炉垮温。如果及时发现这一趋势,及时提高中变炉入口温度,该现象是可以避免的。
  (3)结合实际情况,在正常生产情况下,将中变炉上段出口温度控制在420℃以上。